普光氣田天然氣凈化廠動力站將3臺中壓燃氣鍋爐產生的動力鍋爐作為該廠的熱力“心臟”。同時該廠為提高中壓燃氣鍋爐熱效率,減少燃料氣浪費,通過科學管理、技術改造、優化操作等途徑,近3年累計節約鍋爐燃料氣約1310萬立方米,節約成本2300多萬元。
科學管理,避免“大馬拉小車”
該廠有6套聯合裝置,在凈化處理含硫混合氣過程中,每套聯合裝置每天可產生480噸中壓蒸汽。蒸汽富含熱能,可以通過汽輪機轉換為動能,如按照目前的市場價格,每噸蒸汽220~240元,浪費掉十分可惜。
該廠采用科學化管理當蒸汽管網壓力波動時,需啟動中壓燃氣鍋爐來補給中壓蒸汽,但燃氣鍋爐在頻繁啟停過程中會造成燃料氣的大量浪費。因此,每月上旬集中5天時間,對集輸管線實施批處理,確保較長時間內混合氣穩定,減少燃氣鍋爐啟停次數和運行時間。2014年,3臺燃氣鍋爐全年停運82天,累計節約燃料氣630萬立方米。
技術改造,讓“好馬”配“好鞍”
去年11月底,該廠技術管理辦公室邀請岳陽長嶺設備研究所有限公司的專家,測試3臺燃氣鍋爐的熱效率,結果顯示鍋爐熱效率偏低。該廠迅速對燃氣鍋爐開展節能技術改造,新增一套BMS-ET/HA控制系統,實時監控并分析爐膛內的燃燒狀況,自動精準調節鼓引風機配風量,從而提高鍋爐燃燒效率,節約燃料氣。
近3年,圍繞提高鍋爐熱效率,該廠大刀闊斧地開展技術攻關,對鍋爐的燃燒和煙風系統開展技術改造,改變噴嘴排列順序,將風機改為變頻操作,增大各燃燒器配風道直徑,降低了鍋爐的能耗,提高了熱效率。同時,該廠還在中控室安裝“動力爐優化軟件”。該軟件能精確計算出設備各產汽和用汽點的流量,預測不同工況下的產、用蒸汽情況,自動計算蒸汽平衡量,指導全廠蒸汽系統運行。
優化操作,“好好職工”創造低能耗
在必須啟動燃氣鍋爐時,怎樣用最少的燃料氣產生最多的蒸汽,考驗著該廠動力站的25名熱力司爐工。
每一個參數,控制的范圍不一樣,帶來的效率就不一樣。比如作為鍋爐燃燒控制的關鍵值——煙氣氧含量,每降低1%,鍋爐的熱效率將提高1.2%。
為了提高操作水平,該廠及時補充人員并對其開展了為期3個月的理論和實際操作培訓。集中授課、單人單機操作、內操與外操人員配合操作、班組配合操作等,以考促學,將不合格人員遣返。
成功轉崗后,熱力司爐工們還隨時接受模擬事故處理培訓與應急演練培訓,不斷提高操作水平,降低燃氣鍋爐能耗。(葛云飛 李瑞)







